濕式靜電除塵除霧效果的研究中除塵工藝改造

  某電廠在極低排放更新改造全過程中配備了布袋除塵器,布袋子后的粉塵排放濃度可以操縱在5~10mg/m3中間,但因為尾端配備濕式白云石—熟石膏全煙氣脫硝系統(tǒng)軟件,不設(shè)煙塵熱交換器,造成總排口粉塵排放超標準,不可以考慮5mg/m3的極低排放規(guī)范,而且存有“熟石膏雨”狀況。經(jīng)普遍調(diào)查,決策選用WESP,在煙氣脫硫脫硫塔后提升細顆粒物深層清潔設(shè)備,以完成煙筒出入口粉塵排放≤5mg/m3、液體排放≤30mg/m3的規(guī)定,并處理“熟石膏雨”難題。

  該工程項目濕試電除塵器下稱(濕電)安裝在煙氣脫硝設(shè)備頂端,除塵設(shè)備放電級選用線圓盤式構(gòu)造。除塵設(shè)備直徑超過煙氣脫硫塔直徑,原煙塵經(jīng)煙氣脫硫塔內(nèi)原來的慣性力屋脊式除霧器后豎直進到陽極氧化筒。除塵設(shè)備的橫截面總面積為30m2,煙塵水流量為3M/s,靜電場長短3M,確保了靜電場中煙塵滯留的時間充足長,進而確保除灰高效率。除塵設(shè)備頂端布局清洗設(shè)備,按時清洗極片和極線,清洗水做為自噴自來水循環(huán)利用。

  二次電壓和二次電流量是危害濕電運行的最首要條件,因此,剖析了本工程項目中濕電的光電流特點(見圖1)。從圖1得知,二次電壓和二次電流量展現(xiàn)不錯的線性相關(guān),二次電流量伴隨著二次電壓的提升慢慢提升。從具體運行數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析,因為遭受煙塵環(huán)境濕度危害,不管二次電壓還是二次電流量與滿載時對比都明顯減少,起暈電壓8kV上下,具體運行二次電壓降低到35kV,二次電流量平穩(wěn)在350MA。而在滿載檢測時二次電壓能做到50kV之上,二次電流量超出900MA。根據(jù)運行全過程當場的變壓顯示信息,二次電壓可以升高到50kV,但穿透頻率會顯著增加,不利平穩(wěn)運行。因此充分考慮平穩(wěn)運行將二次電壓操縱在35kV上下。為了更好地提升除灰除霧實際效果,再下一步應(yīng)考慮到改善充放電電級構(gòu)造,在合理操縱穿透的前提條件下,提升二次電壓到40kV之上,以確保極端化狀況下粉塵的合格排放。圖1濕電具體運行時的光電流特點2.2除灰實際效果

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  依照具體工程項目布袋式除塵器的設(shè)計方案規(guī)定,脫硫塔塔進口粉塵濃度應(yīng)在10mg/m3下列。從第三方的檢驗結(jié)果剖析,布袋子后的粉塵排放濃度保持在5~10mg/m3中間,合乎設(shè)計方案規(guī)定。但白云石熟石膏脫硫塔后很有可能存有“熟石膏雨”帶出,如果不設(shè)定濕試靜電除塵器,會造成總排口粉塵超標準。

  在具體運行全過程中發(fā)覺,當關(guān)掉濕電時,粉塵濃度超出5mg/m3的排放規(guī)范。但當濕電打開時,粉塵濃度會顯著降低,確保做到5mg/m3下列的排放濃度。從圖2得知,某月720鐘頭段濕電出入口的粉塵濃度都低于3Mg/m3,并且1mg/m3的保證率做到了99.2%,濕電運行實際效果優(yōu)質(zhì),粉塵排放濃度低于5mg/m3的極低排放規(guī)范。盡管現(xiàn)階段的濕電二次運行電壓不高,但因為脫硫塔前的布袋子運行優(yōu)良,確保了進塔前粉塵濃度處在較適度性,因此濕電的運行能確保總排口粉塵排放濃度低于5mg/m3的極低排放規(guī)范。

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